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硅整流焊机如何自己修理

责任编辑:wubaiyi发表时间:2017-09-27

ZX7-400IGBT,常见故障判断分析及检修方案

逆变手工焊机,其主要机型为ZX7160/ZX7200/ZX7250/ZX7315/ZX7400的MOS管和IGBT机型,是逆变焊机的基本机型,其主电路,调节电路、驱动电路、IGBT逆变电路和电流反馈电路等与其它系列的逆变焊机类似,故熟悉了手工焊机的维修方法便为其它机型的维修打下了基础,本案例介绍了主要介绍了250A以上的常见故障的分析、判断、维修,250A以下的机器维及故障分析在常见故障及维修章里进行讲解。 

1、过流保护之一(ZX7-400I)

故障现象:焊接过程中,过流保护频繁。

原因分析:易出现过流保护,此机IGBT、二极管模块及静态特性正常。但发现在IGBT及驱动板上灰尘很多,可能造成电信号干扰,引起过流保护。

案例:    使用压缩空气对机内尘认真清理后,试机正常。

2、过流保护之二(ZX7-400I)

故障现象:焊接过程中,过流保护频繁。

原因分析:易出现过流保护,应从IGBT驱动电路的工作参数着手,以此判断逆变电路是否工作正常。

案例:    表态测量驱动板20V稳压二极管参数,发现其中一只反向漏电流偏大,即正向导通正常,而反向不能完全截止。据此判断,是由于该稳压二极管的失效造成的IGBT驱动信号异常,导致过流保护。

故障现象:开机过流保护

原因分析:开机过流保护的原因较复杂,所涉及到的器件应逐一检查测量。

案例:     此机测量三相整流桥、变压器,二极管模块静态特性正常、PCB板驱动信号正常。但测IGBT静态特性时发现一只IGBT的CE间二极管特性反向截止时间较长,但终可截止。分析此CE间反向续流二极漏电流偏大,可能造成过流保护。更换此IGBT模块,焊机正常工作。

3、IGBT炸(ZX7-400I)

故障现象:此机静态特性和驱动信号均正常,主电路上电后IBGT炸。

原因分析:检查发现主变压器次边在二极管模块阳极接线错误,造成主变次边短路,开机炸IGBT.

案例:    主变压器次边输出的两极,每极有两接头并联,而二极管模块,也由几只并接为整流管,若维修时不注意接线特点,极易接错线造成主变次边两极短路。

4、空载电压高

故障现象:焊机使用正常,但空载电压偏高10伏左右。

原因分析:焊机空载输出偏高,从理论上分析可能是主变压器的变比不对,但在实际维修中,很少出现主变压器的故障案例。只有从主电路其它方面分析,若二次回路开路,可能造成空载电压升高。二极管模块的阻容吸收件跨接在二极管模块阴阳极之间,如果断开会造成空载电压升高。用电容档测量阻容吸收件电容,发现有一只电容开路。

案例:     更换此电容后空载电压恢复正常。此机虽可以正常焊接,但二极管模块由于没有吸收电路,容易损坏。

5、空载电压低

故障现象:空载电压低

原因分析:焊机空载电压偏低,首先应考虑电网电压的因素,当电网正常时,若空载电压输出偏低则认为焊机故障。此故障应考虑主电路可能发生问题。

案例:   (1)三相整流桥损坏只能进行两相整流,造成焊机输出量不够。

(2)滤波电容损坏损耗一部分主电路的能量也会造成空载电压低的故障。维修时需逐一分析、测量,查找故障点。

6、跳闸

故障现象:开机用户的空气开关自动掉闸。

原因分析:此故障一般为焊机内的三相整流桥击穿或滤波电容损坏,造成短路,空气开关自动保护。但测量三相整流桥的六只二极管特性和电容均正常,无击穿现象,同时发现灰尘很大。

案例:    如果落在三相整流桥上的灰尘造成接线端子间短路,可能会出现上述故障。使用压缩空气对机内灰尘认真清理后,试机正常。

7、电源虚

故障现象:开机后,空载输出正常。试焊时,焊条一接触工件,焊机继电器弹开,风机停止。

原因分析:机内启动电路接触虚造成,检查机内电源开关均无故障后,分析可能是用户的进电开关接触造成的。

案例:    拆开用户的进电开关,将接线螺栓逐一紧固后,试机正常。

8、欠压

故障现象:在焊接时,易出现欠压保护,更换底板后无效,用户的网压无问题。

原因分析:焊机欠压保护有两种情况,一种是用户的网压偏低造成的欠压保护,而焊机本身是正常的。另一种是底板欠压保护电路故障,造成欠压保护。而实验结果将两种可能均已排除。

案例:    此用户的电网若有接触虚的情况亦会造成欠压电路动作。将用户的进电电路拆开,将其中的接线螺栓逐一紧固后,试机正常。

9、滤波(ZX7-400I)

故障现象:此机试焊时,其它接在相同电网上的焊机进电电路即烧坏,同时白炽灯变的很亮。

原因分析:此现象为焊机对电网产生了很强的高频干扰,造成其它设备损坏。

案例:     高频干扰信号只能产生于焊机的逆变电路部分,用示波器在IGBT的CE极上观察逆变电压波形,有高频杂波信号。产生该信号的只能是主电路上的元器件,而滤波电容的可能性。更换滤波电容后,示波器IGBT电压波形正常,试焊正常。

10、加长线

故障现象:空载电压输出正常。但焊接电流较小,很难达到预设值,若变为低空载电压输出时,则不能引弧。

原因分析:此为典型的加长线过长,线损过大造成的。

案例:     由于用户不注意二次回路电缆的质量,线径,特别是地线回路的连接质量及线缆长度,造成电压损耗过大,产生上述现象。此时,应尽量说服用户,改善二次回路接线质量,以减少损耗,有保证焊机正常工作。

11、反馈(ZX7-400I)

故障现象:电流调节时电流值易偏大,电流表显示正常。

原因分析:数显表的显示值是预设信号控制的,电流表显示正常说明给定电位器及给定电压正常,问题出现在霍尔反馈上面。

案例:    测量反馈霍尔出现反馈信号偏大,更换电流传感器后,工作正常。

12、不起弧(ZX7-400I)

故障现象:空载电压正常,短路焊不起弧

原因分析:空载电压输出正常,证明主控电路、驱动电路、IGBT逆变电路均工作正常。而短路焊无电弧产生,其原因为脉宽调制电路的工作与电流反馈电路是有很大关系的。

案例:    不焊时测量电流传感器M点对上板工作地电压为0V,而实测有一负几伏电位,证明电流传感器故障,更换电流传感器霍尔后,工作正常。

故障现象:电流调节预设正常,焊接时电流显示正常,但实际输出电流偏小。

原因分析:此故障应从反馈电路分析。

案例:     当焊接电流为零时,电流传感器M点对上板地电压为0伏,当焊接电流为100A时,M点电压为1V。若反馈电压与焊接电流比例不对时,则电流表显示电流就会与焊接电流不符。更换上板无效,更换电流传感器后正常。

13、控变原边开路(ZX7-400I)

故障现象:控制变压器原边开路,更换控变半个月后再次出现故障。

原因分析:对控变、驱变等原边开路故障,应从两方面考虑:网压是否过高和次边是否过载。若电网电压过高,则可能造成控变、驱变、引弧变压器故障,而此机只是控变易损坏电网基本正常。从ZX7-400I接线图上看,控变的次边给电源指示灯和上板供电,用万用表测量发现上板电源部分整流二极管击穿,虽可勉强工作,但由于负载过大致使每用一段时间都会烧控变。另外、若电源指示灯不亮应检查是灯坏了还是灯座短路造成的。若是灯座短路同样会发生上述故障。

案例:  更换此单相整流桥后正常。

14、断弧

故障现象:焊接时易出现断弧,焊工感觉电弧特性与另一台手工焊机相比略差。

原因分析:焊机容易出现断弧和电弧不好的故障,主要为熔滴过渡困难所致,其影响参数主要是推力电流和电流输出特性好坏。

案例:    通过焊条与工件短路试验,调节电流推力旋钮,观察电流表数值变化情况,证明推力电流功能正常。通过静态测量,发现缺相保护电路损坏及三相整流桥其中一只二极管不导通,即主电路处于缺相工作状态,造成输出波形不连续,出现断弧现象,同时空载电压偏低在50V左右。更换三相整流桥后正常

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